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級(jí)別: 正式會(huì)員
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大家好 ,現(xiàn)有一臺(tái)包裝機(jī),fx3u plc控制伺服電機(jī)作為移載,在移動(dòng)過程中噴膠,程序就是以伺服當(dāng)前位置的d8340和設(shè)定的噴膠開始位置和噴膠結(jié)束位置來控制噴膠電磁閥,大于開始位置小于結(jié)束位置輸出電磁閥。但是現(xiàn)在是噴膠位置不固定,有百分之10的概率會(huì)噴錯(cuò)。后來在在比較程序那用了ref指令來立即刷新輸出,沒改善。有沒有好的建議 |
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1.多次定位,那中間是不是有停頓 2.把伺服驅(qū)動(dòng)器反饋的ab脈沖接入plc然后用中斷是否可行 plc發(fā)脈沖到伺服執(zhí)行這之間有滯后嗎? 如果有滯后,那驅(qū)動(dòng)器反饋的ab脈沖和伺服電機(jī)實(shí)際的位置是不是也有滯后。同理 外接編碼器來反饋機(jī)械實(shí)際位置,反饋到plc是不是也有之后 另外的機(jī)臺(tái)移栽用的普通電機(jī) 用的角度控制器來控制噴膠電磁閥 控制一直很穩(wěn)定 |
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是位置一致性不好,有一定的出錯(cuò)概率,一天有二十來箱是不合格的。 以前的包裝機(jī)都是用角度控制器來控制噴膠,很準(zhǔn)。 現(xiàn)在想到的是吧伺服編碼器反饋的脈沖通過驅(qū)動(dòng)器反饋到PLC 然后通過反饋脈沖來控制噴膠, 現(xiàn)在在等待硬件 |
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